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头孢粉针剂1号车间奋战新版GMP认证纪实
发布日期:2012-12-20  点击率:295

      “头孢粉针剂1号车间顺利通过新版GMP啦!”消息传来时,全车间沸腾了,大家都沉浸在喜悦当中,3个多月的准备和辛勤劳动结出了硕果。

      头孢粉针剂1号车间有高速线、低速线两条生产线,这次国家GMP认证生产品种为注射用头孢西丁钠(法克)和注射用头孢米诺钠(奇仆),设计年产量为1亿瓶。2012年10月中下旬,头孢粉针剂1号车间高速线和低速线各做了6批TSB工艺验证,验证结果将直接影响新版GMP认证计划,因此各岗位的员工都高度重视。每批24小时的验证,很多人昼夜颠倒,车间主任和班长几乎24小时在车间,必要时班长、机长直接上生产线顶岗。首战告捷,TSB验证结果令人满意,从而增强了我们备战认证工作的信心。

      分装岗位所用工器具经清洁灭菌处理后装机,采用方法为戴双层无菌手套操作,为了更好的防污染与交叉污染,车间主任独具匠心,指导员工改用经灭菌的镊子与止血钳配合组装。经过勤奋练习,我们不但能娴熟地左手镊子、右手止血钳,安装模块、拧螺丝,还能准确调整螺杆高度……有专家听说后始终不相信,专门赶到现场看,看完后他叹服了:“我参观过数家无菌制剂车间,还是第一次看到用镊子装机的,真是开了眼界!”

      车间洁净区联动线,购买于新版GMP颁布之前,与新版GMP现场验收要求有出入,大量的设备改造提升工作迫在眉睫。从洗瓶机的压缩空气喷针布置,到隧道烘箱热分布;从分装机在线尘埃粒子的布点,到轧盖机的加塞限位检测,无一不是“难啃的骨头”。怎么改进利最大?如何做到弊最小?我们常常看到眉头紧锁的机长们伏在设备前一研究就是半天,厂家派来技术员就是他们眼中的宝,抓住一切机会请教问题。白天,联动线不停的试机,机长们只能下班后,才开始检验预定方案,在设备前改装、调试,不停琢磨。

      车间准备新版GMP认证过程中,最大的困难是人员短缺。参与认证人员全部来自头孢粉针剂2号车间,既要准备繁杂的认证工作,又不能影响2号车间的生产任务。员工在两个车间来回奔波,一天工作十几小时成了家常便饭。这时候,各级领导给予了员工极大的关心,鼓励大家熬过这胜利前最艰难的日子。倪海华部长是车间常客,全力帮助排查车间存在的问题,认证前他甚至亲自上阵,负责轧盖工段整改工作,与轧盖员工一起操作。他多次对员工说:“大家要相信付出总有回报,大家很累,我看着心疼,可是战斗就要打响,我们无路可退,唯有奋力拼搏!”

      设备班长陈巧根,全身心的扑在工作上。儿子出生时,他仍在车间处理在线尘埃粒子检测系统的问题。同事们都劝他先去医院,可他着急地说:“大家都这么忙,马上认证了,设备问题是我的心头病,一定得解决了才能心安!”暮色里,陈巧根才匆匆向医院赶去,他嘴里念叨着:“老婆,对不起!现在我心里踏实了”。 

      2012年12月19日,国家GMP的检查顺利结束,车间的所有员工并没有满足,2013年3月头孢粉针剂1号车间将正式投产,他们踏上了新的征程!          (头孢粉针剂2号车间   贺艳莉)