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2010年冻干粉针车间培训工作总结
发布日期:2010-12-25  点击率:916

一、培训工作情况

  冻干粉针车间2010年1-12月份培训计划次数37次,计划课时63.5h,实际实施次数37次,实施课时63.5h,实际参训人次800人,执行率100%。 计划外实施2次培训,实施课时3.5h,参训人次85人。增加计划原因为:公司三月份新下发SOP变更文件较多,针对变更内容重点进行培训,同时依据三月份质量月活动计划,增加CGMP知识视频,使员工了解人员卫生、净化等方面知识。车间见习培训师(鲁恺),全年共计培训4次,培训课时8h,参训人数122人。

二、培训工作分析

  (一)、取得的成绩

  1.建立制度性培训体系

  以往,车间培训工作缺乏系统性制度,培训管理幅度和力度很弱,员工培训意识差,培训工作开展十分困难。车间总结了其他优秀车间培训经验的基础,优化培训管理流程,明确落实培训责任制(岗位培训实施卡),根据培训过程中出现的问题,重点加强培训效果验收。   

  2.改进员工培训课程

  今年员工培训课程进行了部分调整,增加了安全类、员工沟通提升等系列的视频培训,通过培训效果咨询调查,员工的培训满意度较09年大幅提升。

  3.加强培训针对性

  2010年车间深入内部挖掘优秀培训讲师,车间各岗位间开展互讲互学活动,推荐选拔优秀人才,车间内部选报培训师,提高自身车间内部培训讲师的各项综合能力。车间还积极与制造二部优秀培训师沟通交流经验,涉及课程设计、培训合作等方面问题请制造二部培训师现场听课指导,培训课程设计求“专”求“精”,实实在在联系生产、质量,强化培训的针对性,同时车间联系公司实际情况进行培训,例如三月份公司涉及生产、质量下发变更文件较多,文件下发后车间均第一时间在二部率先完成课件的制作及培训,同时验收培训效果,让员工及时了解动态信息。

  4.车间内部自主研发课程。

  车间内部管理人员联系车间实际生产需要,自主研发课程(生产、质量、设备等),个人制作擅长课件授课,提升个人培训技能。

  (二)存在的不足及改进措施

  1.车间内部讲师能力欠缺、内部资源不足

  改进措施:①优秀课件及时整理、更新,建立车间内部资源数据库;②车间扩展内部资源挖掘,2011年继续开展岗位互讲互学活动,推荐选拔优秀人才,车间内部选报培训师,通过不断授课,总结经验教训,提高自身车间培训讲师各项综合能力。③建立奖励机制,车间内部优秀培训师实施奖励措施,提升员工培训积极性,积极融入培训管理工作中。

  2.培训检查效果开展力度不够,工作浮于表面

  改进措施:①根据培训管理制度,建立培训效果验收体系,加强自我督促约束能力;②增加培训检查频次,检查情况形成通报公示,定期至工段了解人员培训信息,加强个人与员工间沟通能力。③改善培训检查方式,与实际操作相关内容尽可能至生产现场提问、操作检查,避免完全使用书面测试检验人员培训效果。

  3.培训管理工作缺乏亮点,创新内容较少

  改进措施:①借鉴液体楼相关车间,定期开展提高员工文化生活方面的活动,缓解员工烦重的工作负担;②新员工入职后的车间培训,增加心理素质社交方面的培训,以提高新员工的自信心;③车间岗位员工授课及时融入员工中,重视岗位培训,实际现场指导员工授课,提升锻炼员工语言组织能力及增强员工自信心。

  通过2010年全年的培训进一步完善了车间的生产、质量管理体系,提高了员工岗位知识、操作技能和思想态度等全方面的素质,使车间员工在操作中严格遵守SOP,以GMP中的规定为操作依据,从而确保最终产品的质量。

 

 

冻干粉针车间

2010-12-25